如下皮带线治具循环,在治具循环过程中出现以下问题:
①对射光电感应到循环治具后定位气缸上的定位销插不到定位孔里面(时常电机出现过冲,或因为感应时间和反馈时间比较长)。
②由于治具和皮带打滑,两个治具贴着一起过来,对射光电在感应到第一个载具后,因为两个载具之间没有间隙,第二个载具失效,前面一个载具在定位处工作,此时如果考虑到生产效率就必须让皮带转动,拉近两个载具之间的距离,当第一个载具依然在等待,就会出现后面所有载具堆叠在一起,如果后面因为所有载具贴在一起过来那么这台机器就不能生产。
经过上述问题,明白在皮带线上先感应到载具,在对载具进行定位时间上是来不及的,必须先对载具进行阻挡,再检测。同时还必须考虑两个载具堆叠在一起的情况,则必须要有分料机构,防止载具堆叠在一起无法识别分料。分析后做成如下改善。
皮带改善成左右两条,中空设计用于放置阻挡气缸,在工站1和工站2处分别设立两个阻挡气缸和一组对射光电。
动作逻辑如下:
工站1右侧阻挡气缸初始状态为顶升,左侧阻挡气缸初始状态为压缩。
工站2右侧阻挡气缸初始状态为顶升,左侧阻挡气缸初始状态为压缩。
当工站1对射光电感应到载具时,左侧阻挡气缸伸出,同时PLC判断右侧对射光电有没有载具,若没有载具,工站1右侧阻挡气缸压缩,治具流入工站2,工站1阻挡气缸复位,回到初始状态,若有载具,则等待工站2中对射光电无感应时在进行放出载具,同时前端只能再放置一个载具,若载具设计不当如上图载具中间没有缺口,就很容易造成而二次堆料出现设备停机,当工站2中对射光电感应到载具时,工站2左侧阻挡气缸顶升,同时载具下方的顶升气缸托起载具脱离皮带线上表面,待作业完成后,载具下方的顶升气缸压缩,载具2放出载具,同时回到初始状态。
皮带线载具接驳问题分析及改善
如下皮带线在载具出皮带时,如果载具后面有载具,载具推载具这样设计完全没问题,但是当最后一个载具需要清料时,最后一个载具总是不能完全运动至右方,导致推载具卡住轨道口。
如上图一般我们要把这个载具完全推至右方,一般我们需要XY两个方向的组合气缸,但是当时我考虑出来一个新机构,就是一个气缸沿着推动路径方向实现先Y轴运动在X轴运动
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